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2015年12月28日早晨7:30分,焙烧车间领导接主控电话,反映炉温在持续加大投料的情况下仍然大幅下降,冷却盘管流量增大,车间领导第一时间达到主控室,指挥操作人员稳住沸腾炉及余热锅炉炉况,比对查找参数变化原因,迅速联系调度及硫酸主控,通盘考虑后段工序温升变化并判断事故原因。
7:50分,经比对,各项参数变化均表明沸腾炉发生冷却盘管爆管事故,并通过溢流口观察判断事故盘管位置,同时车间果断决定启动盘管爆管事故应急处理程序,迅速组织技术员、工序长和班组长紧急召开车间检修协调会,就盘管更换期间车间上下工序需检修的项目进行逐一梳理,同时明确组织分工,成立临时检修指挥小组,以保障检修期间人员组织、物资到位、安全环保、项目推进及后勤保障衔接到位。
通过梳理,车间确定了以事故冷却盘管更换为检修主线,同时完成2#皮带更换、沸腾炉及余热锅炉内部全流程清理、壁厚测量、汽包安全阀更换、电收尘内部检查及95瓷轴更换及排烟机试机等联合检修项目20余项,为确保检修项目迅速推进,车间联系倒班休息人员第一时间回归生产现场,同时联系好各家外委施工单位,在确保安全的前提下24小时连夜开展检修工作。
说干就干,一场攻坚战就此展开。2#皮带上,有车间师傅及化机厂的施工人员挥汗如雨;沸腾炉内,员工们分组轮换着进行焙砂清理作业,寒冷的夜晚飘着小雨,师傅们忍受着内外100余度的温差;余热锅炉内,工序长带领车间员工开展清灰,用一天时间完成烟道口及锅炉内部积灰的清理,而此时,已是夜里9点钟,他们还没顾得上吃一口饭、喝上一口水;电收尘内,设备副主任亲自带着检修工进入电场内,忍受着粉尘和酸泥,检查芒刺线及振打器,汗水打湿了衣服一遍又一遍……感人的场景不断上演在焙烧的每一处检修现场。
持续到29日夜间8点,更换盘管焊接完毕,经过几个小时的检测,凌晨2点16分告知车间合格,3点42分锅炉打压试验完成,4点46分点燃第一支油枪,开始15个小时的升温过程,30日晚上8点钟,投料准备工作全部就绪,车间领导全部到场指挥控制。伴随着车间主任李启龙的一声命令:“开始投料!”主控依次在dcs上启动了投料系统的设备,5吨、10吨、15吨;风量12000、20000、35000;鼓风机运行正常!沸腾炉、余热锅炉运行正常!电收尘、排烟机运行正常!整个系统全流程恢复正常!一系列流程信息的反馈,使主控室洋溢起欢快的笑声,此时,所有的汗水都化作了欣慰和满足。
回顾60个小时的抢修,车间主任、书记坚守在现场,70余名车间员工、厂部5个科室和4家外委施工单位人员共同抢修,高效配合,保质保量完成了20余项检修项目。困了,休息三、四个小时就回到岗位继续作业;饿了,随便在现场吃盒泡面又钻进锅炉清理流程;个别员工病了,却始终没有请假离开作业岗位。为了早一分钟投料,大家忘记了疲惫困倦,忘记了饥寒交迫。(成华)